軟硬結(jié)合板在SMT時出現(xiàn)柔性線路板覆蓋膜起泡的現(xiàn)象,這是業(yè)內(nèi)普遍會出現(xiàn)的一個通病所以為了改善軟硬結(jié)合板沒有烘烤之前過熱沖擊、回流焊容易分層起泡的問題,工藝決定將3315、3317的內(nèi)層柔性線路板改用無膠基材,并通過一系列的實驗來驗證其可行性。
實驗方案及流程:
1.6PNL3315內(nèi)層(無膠基材)→鉆孔→圖形→3PNL過微蝕、3PNL過棕化→貼覆蓋膜(L3面覆蓋膜只保留軟硬結(jié)合區(qū)域)→在貼合房停放24H后過回流焊、熱沖擊→停放1個星期后過回流焊、熱沖擊。
2.采用1mil,1/2oz無膠雙面RA正常生產(chǎn)3315,將L3面的覆蓋膜由鉆孔改為切割,只保留軟硬結(jié)合區(qū)域。其具體流程如下:
熱固膠:開料—鉆孔—沖切—假壓熱固膠
結(jié)論:
A.無膠基材長時間停放后不烘烤覆蓋膜也會出現(xiàn)分層,但是和有膠基材一樣過回流焊后(過回流焊3次無分層無起跑)再做熱沖擊不會出現(xiàn)分層現(xiàn)象。初步猜測是由于過回流焊時溫度是一個由低到高再又到低的過程,對板材有預(yù)烘的過程,其作用相當與烘烤。
B.無膠基材效果要比有膠基材效果好
結(jié)論分析:
1.從方案一我們可以得出L3面覆蓋膜改切割、用無膠基材生產(chǎn)的3315/3317內(nèi)層軟板長時間停放再過回流焊接或者是熱沖擊都是不會起泡的。
2.對比方案二和方案三可以看出FR4和熱固膠預(yù)烘對后續(xù)成品的分層現(xiàn)象有一定的改善。
3.在方案三中出現(xiàn)的異常情況(沒有經(jīng)過回流焊和熱沖擊的板軟板覆蓋膜分層)其原因有可能是軟板覆蓋膜沒有壓實,后來又在傳壓不正常的情況下進行疊板壓合。
后續(xù)生產(chǎn)注意事項:
1.內(nèi)層軟板貼/壓完覆蓋膜后停放應(yīng)在干燥的環(huán)境中,且停放時間(在疊板之前)不能太長,在疊板前最好預(yù)烘120°C×1H。
2.內(nèi)層軟板菲林的補償。由于內(nèi)層軟板增加了鍍銅工序?qū)Π宓纳炜s有很大影響,應(yīng)該重新對菲林進行補償。
實驗證明,我們采用無膠基材代替有膠基材是可行的,對改善軟板覆蓋膜分層有很好的效果。